此外还有: ①比例电磁铁无电流通过,使调压失灵此时可按上述"(1)比例电磁铁故障"的内容进行分析。发生调压失灵时,可先用电表检查电流值,断定究竟是电磁铁的控制电路有问题,还是比例电磁铁有问题,或者阖部分有问题,可对症处理。 ②虽然流过比例电磁铁的电流为额定值,但压力一点儿也上不去,或者得不到所需压力如图3-45所示的比例溢流阀,在比例先导调压阀1(溢流阀)和主溢流闽5之间,仍保留了普通先导式溢流例电磁铁;4 一安全阁;5—主溢流闽 阀的先导手调调压阀4,在此处起安全阀的作用。当阀4调节压力过低时,虽然比例电磁铁3的通过电流为额定值,但压力也上不去。若阀4 的设定压力过低,则先导流量从阀4流回油箱,使压力上不来。此时应将阀4的调定压力比闽1Mpa的zui大工作压力调高左右。 ③ 流过比例电磁铁的电流已经过大,伹压力还是上不去,或者得不到所要求的压力此时可检查比例电磁铁的线圈电阻,若远小于规定值,那么是电磁铁线圈内部断路了;若电磁铁线圈电阻正常,那么是连接比例放大器的连线短路。此时应更换比例电磁铁,将连线接好, 或者重绕线圈装上。 ④ 使压力阶跃变化时,小振幅的压力波动不断,设定压力不稳定产生原因主要是比例电磁铁的铁芯和导向部分(导套)之间有污物附着,妨碍铁芯运动。另外,主阀芯滑动部分粘有污物,妨碍主闽芯的运动。由于这些污物的影响,滞环增大了。在滞环的范围内,压力不稳定,压力波动不断。另一个原因是铁芯与导磁套配合副的磨损,间隙增大,也会出现所调压力(通过某一电流值)不稳定的现象。 此时可拆开阀和比例电磁铁进行清洗,并检查液压油的污染度。如超过规定就应换油; 对于铁芯磨损造成间隙过大从而引起力滞环增加,导致调压不稳,应加大铁芯外径尺寸,保持与导套的良好配合。 ⑤ 压力响应迟滞,压力改变缓慢产生原因为比例电磁铁内的空气未被放干净;电磁铁铁芯上设置的阻尼用的固定节流孔及主阀芯节流孔(或旁路节流孔)被污物堵住,比例电磁铁铁芯及主阀芯的运动受到不必要的阻碍;另外系统中进了空气,通常发生在设备刚装好后开始运转时或长期停机后有空气混人的场合。 解决办法是比例压力阀在刚开始使用前要先拧松放气螺钉,放干净空气,有油液流出为止。对于污物堵塞阻尼孔等情况要拆开比例电磁铁和主阀进行清洗,并在空气容易集中的系统油路的zui高位置,设置放气阀放气或者拧松管接头放气。 ⑥CGE型电液比例溢流阀的两个故障 a.美国VICKERS比例压力阀*当线圈输入额定电流(50mA)时,进口压力达不到额定工作压力(21Mpa),而是比额定压力低2~6MPa。产生原因是:长期使用后,由于磁隙调整垫片的紧固螺钉松动, 使磁隙增大,磁路中磁隙(空气隙)磁阻很大,从电磁铁的吸力公式 F=k(iN/Rm)2S式中 k-常数;i-线圈输入电流;N-线圈匝数;Rm-磁阻;S-磁路的截面积。 可知,只要磁隙稍许增大,磁阻Rm便显着增大,电磁力7便呈平方关系下降。液压间隙增大,喷嘴上游压力降低,因而主阀芯上腔压力降低,此降低的压力与主阀上腔的弱弹簧相加的力减小,使主阀芯开启压力下降,亦即进口压力下降,而不能达到zui高压力(21Mpa)。 解决办法:适当增减磁隙调整垫片的厚度,拧紧磁隙调整垫片紧固螺钉,减小磁隙,可使进口压力升高。初始设置的磁隙应为0.89~0.94mm。 b.美国VICKERS比例压力阀*线圈的输人电流为零时,阀的初始压力太高(4~7Mpa)。正常时,初始压力应为左右。zui低设定压力主要取决于喷嘴挡板的初始间隙0.1~0.13mm,过小,则初始压力过高。 ①比例电磁铁无电流通过,使调压失灵此时可按上述"(1)比例电磁铁故障"的内容进行分析。发生调压失灵时,可先用电表检查电流值,断定究竟是电磁铁的控制电路有问题,还是比例电磁铁有问题,或者阖部分有问题,可对症处理。 ②虽然流过比例电磁铁的电流为额定值,但压力一点儿也上不去,或者得不到所需压力如图3-45所示的比例溢流阀,在比例先导调压阀1(溢流阀)和主溢流闽5之间,仍保留了普通先导式溢流例电磁铁;4 一安全阁;5—主溢流闽 阀的先导手调调压阀4,在此处起安全阀的作用。当阀4调节压力过低时,虽然比例电磁铁3的通过电流为额定值,但压力也上不去。若阀4 的设定压力过低,则先导流量从阀4流回油箱,使压力上不来。此时应将阀4的调定压力比闽1Mpa的zui大工作压力调高左右。 ③ 流过比例电磁铁的电流已经过大,伹压力还是上不去,或者得不到所要求的压力此时可检查比例电磁铁的线圈电阻,若远小于规定值,那么是电磁铁线圈内部断路了;若电磁铁线圈电阻正常,那么是连接比例放大器的连线短路。此时应更换比例电磁铁,将连线接好, 或者重绕线圈装上。 ④ 使压力阶跃变化时,小振幅的压力波动不断,设定压力不稳定产生原因主要是比例电磁铁的铁芯和导向部分(导套)之间有污物附着,妨碍铁芯运动。另外,主阀芯滑动部分粘有污物,妨碍主闽芯的运动。由于这些污物的影响,滞环增大了。在滞环的范围内,压力不稳定,压力波动不断。另一个原因是铁芯与导磁套配合副的磨损,间隙增大,也会出现所调压力(通过某一电流值)不稳定的现象。 此时可拆开阀和比例电磁铁进行清洗,并检查液压油的污染度。如超过规定就应换油; 对于铁芯磨损造成间隙过大从而引起力滞环增加,导致调压不稳,应加大铁芯外径尺寸,保持与导套的良好配合。 ⑤ 压力响应迟滞,压力改变缓慢产生原因为比例电磁铁内的空气未被放干净;电磁铁铁芯上设置的阻尼用的固定节流孔及主阀芯节流孔(或旁路节流孔)被污物堵住,比例电磁铁铁芯及主阀芯的运动受到不必要的阻碍;另外系统中进了空气,通常发生在设备刚装好后开始运转时或长期停机后有空气混人的场合。 解决办法是比例压力阀在刚开始使用前要先拧松放气螺钉,放干净空气,有油液流出为止。对于污物堵塞阻尼孔等情况要拆开比例电磁铁和主阀进行清洗,并在空气容易集中的系统油路的zui高位置,设置放气阀放气或者拧松管接头放气。 ⑥CGE型电液比例溢流阀的两个故障 a.当线圈输入额定电流(50mA)时,进口压力达不到额定工作压力(21Mpa),而是比额定压力低2~6MPa。产生原因是:长期使用后,由于磁隙调整垫片的紧固螺钉松动, 使磁隙增大,磁路中磁隙(空气隙)磁阻很大,从电磁铁的吸力公式 F=k(iN/Rm)2S式中 k-常数;i-线圈输入电流;N-线圈匝数;Rm-磁阻;S-磁路的截面积。 可知,只要磁隙稍许增大,磁阻Rm便显着增大,电磁力7便呈平方关系下降。液压间隙增大,喷嘴上游压力降低,因而主阀芯上腔压力降低,此降低的压力与主阀上腔的弱弹簧相加的力减小,使主阀芯开启压力下降,亦即进口压力下降,而不能达到zui高压力(21Mpa)。 解决办法:适当增减磁隙调整垫片的厚度,拧紧磁隙调整垫片紧固螺钉,减小磁隙,可使进口压力升高。初始设置的磁隙应为0.89~0.94mm。 b.线圈的输人电流为零时,阀的初始压力太高(4~7Mpa)。正常时,初始压力应为左右。zui低设定压力主要取决于喷嘴挡板的初始间隙0.1~0.13mm,过小,则初始压力过高。 |